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卡特彼勒CAT320BL型挖掘機行走跑偏故障的排除

2020/6/30

一(yi)臺(tai)CAT320BL型(xing)液壓挖掘機在(zai)工作了5100H后出現(xian)如(ru)下:當機器向(xiang)前行走30m后,整(zheng)機(ji)已向左偏(pian)移2m;向后(hou)行走30m后(hou),整機(ji)也向左(zuo)偏移(yi)2m。該機是由3個系統實現驅動和控制的,分別為主液壓系統、先導液壓系統和電子控制系統。其液壓系統的工作原理是:由發動機直接驅動上、下變量柱塞泵和先導泵,液壓油自上、下泵分別進入主控制閥,機器在不進行行走和其他動作的操作時,上、下泵的液壓油分別經閥體進入油箱;此時,來自主控制閥的負反饋信號反饋至上、下泵的控制器中,控制上、下泵的斜盤擺角,使機器空轉時液壓泵的排量減至最小;當進行行走等操作時,主控制閥在相應先導壓力油的控制下,將液壓泵的壓力油引向左、右行走馬達等執行元件挖掘機維修,挖掘機修理,維修挖掘機,修理挖掘機

該(gai)系統為先(xian)導(dao)負反(fan)饋恒功率變量(liang)自動控(kong)制系統,其最大工作壓(ya)力(li)由主溢流閥控(kong)制,行走時(shi)設(she)置壓(ya)力(li)為343Mpa。針(zhen)對該機的(de)故障現(xian)象,結合(he)液壓系統(tong)(tong)的(de)工(gong)作原量(liang),初步判斷故障應出(chu)(chu)自液壓系統(tong)(tong),可能發生的(de)部(bu)位有:上下主(zhu)泵及(ji)其(qi)控制系統(tong)(tong)、先導(dao)控制閥(fa)、主(zhu)控制閥(fa)、中心回轉接(jie)頭和行走馬達等幾部(bu)分。為了更(geng)快、更(geng)準確地找出(chu)(chu)故障的(de)部(bu)位,我們進行了如下步驟的(de)試(shi)驗及(ji)測(ce)量(liang)。將挖(wa)掘機停(ting)放在長約25m且(qie)平整(zheng)堅硬(ying)場地(di)上的一(yi)端(見附圖),啟動發動機,將速度(du)自動控制(zhi)開關(AEC)斷開,并(bing)將發動機的油門放置在“10”的位置,同時推(tui)下(xia)左、右行(xing)走(zou)先(xian)導控(kong)制(zhi)閥,使機器向前(qian)直線行(xing)走(zou)約25m,結果整機向左偏移了1.3m;然(ran)后,推下左(zuo)、右(you)行(xing)走(zou)先志(zhi)控制閥,使機器(qi)向后直(zhi)線(xian)行(xing)走(zou)約25m

發現整(zheng)機也向左(zuo)偏移(yi)1.3m。將鏟斗油缸活塞縮回(hui)至極(ji)限位置,使液壓系(xi)統壓力(li)升(sheng)高,此(ci)時用壓力(li)表(biao)測得系(xi)統的壓力(li)為34.3Mpa,松開主(zhu)溢流閥的鎖緊螺純潔,順時針轉動調整螺釘1.5圈,調高主溢流閥的壓(ya)力(li),測試(shi)行(xing)走過載閥的壓(ya)力(li),測試(shi)方法(fa)為:用塞(sai)擋銷卡死后(hou)右(you)側驅動(dong)輪,同時(shi)(shi)用鏟斗和動(dong)臂撐起右(you)履帶使其懸空,再向前(qian)操縱右(you)行(xing)走操縱桿(gan),此時(shi)(shi)壓(ya)力(li)表測得(de)的系(xi)統壓(ya)力(li)即(ji)為下(xia)泵的壓(ya)力(li)(29.5MPa)。將中心回轉(zhuan)接頭下的4根主油管(guan)拆(chai)下(xia),使左、右兩對(dui)油管(guan)相互對(dui)換,擰緊后再操縱兩行走(zou)操縱桿,進(jin)行測試步驟(zou)(1)的(de)測試,發(fa)現機器向(xiang)左偏移。將上(shang)(shang)、下兩泵(beng)的(de)出油管拆下,使(shi)上(shang)(shang)、下兩泵(beng)的(de)出油管相互(hu)對換,擰緊后再進行步驟(1)的(de)測(ce)試,發現機(ji)器(qi)向右(you)偏(pian)移(yi)。

當操(cao)縱行走控制閥使挖掘機(ji)直線行走時(shi),同時(shi)操(cao)縱機(ji)器上的(de)(de)其他系(xi)統,讓(rang)它們產生動作,結果發現機(ji)器不(bu)存(cun)在左偏的(de)(de)故障(zhang)。根據以上的(de)(de)測(ce)試(shi)及檢測(ce)結果并(bing)結合液壓系(xi)統的(de)(de)工(gong)作原量,根據:(1)、(4)、(5)、(6)步驟的測(ce)試結果,可判(pan)斷中心回(hui)轉接頭、左右(you)行走馬達、先導控制閥(fa)及行走主控制閥(fa)不存在故障(zhang)。因(yin)為(wei)測(ce)試步驟(4)的結果表時,左右行(xing)走(zou)以達(da)、行(xing)走(zou)平衡閥、行(xing)走(zou)過載閥不(bu)存在故障,而測試步(bu)驟(5)的結果則表明(ming)先導控(kong)制閥和行走主控(kong)制閥也不存(cun)在故(gu)障。根據(2)、(3)、(6)步(bu)驟的(de)測試結果(guo),可以(yi)判斷上泵不存(cun)在(zai)故(gu)障(zhang),故(gu)障(zhang)的(de)根(gen)源應下泵。其依(yi)據是(shi):通(tong)過測試步(bu)驟(2)、(3)可初步判斷上泵工作是(shi)正常的,經過步驟(6)的測試(shi)后,可判斷上泵不存在故障。

因為(wei)當(dang)挖(wa)掘(jue)機(ji)直(zhi)線(xian)行(xing)走且操縱機(ji)器(qi)(qi)的(de)其他系統時(shi)只有(you)上(shang)(shang)泵(beng)(beng)供油(you),這可進(jin)一步(bu)說明是(shi)(shi)下(xia)(xia)泵(beng)(beng)存在故(gu)障(zhang)。于(yu)是(shi)(shi),從挖(wa)掘(jue)機(ji)上(shang)(shang)拆(chai)(chai)下(xia)(xia)液(ye)壓泵(beng)(beng)總成,對下(xia)(xia)泵(beng)(beng)進(jin)行(xing)了(le)檢(jian)修(xiu),拆(chai)(chai)修(xiu)后發現,泵(beng)(beng)的(de)柱(zhu)(zhu)塞、柱(zhu)(zhu)塞套、配流盤(pan)都沒(mei)有(you)問(wen)題;泵(beng)(beng)調(diao)節器(qi)(qi)的(de)柱(zhu)(zhu)塞和(he)缸套都有(you)磨傷(shang)痕跡,且已起(qi)了(le)溝槽。由此可以確定,故(gu)障(zhang)原因應在此處。根據上(shang)(shang)述(shu)情況,對該機(ji)所出(chu)現的(de)故(gu)障(zhang)可解釋為(wei):當(dang)機(ji)器(qi)(qi)直(zhi)線(xian)行(xing)走時(shi),由于(yu)下(xia)(xia)泵(beng)(beng)的(de)泵(beng)(beng)流量(liang)調(diao)節器(qi)(qi)的(de)柱(zhu)(zhu)塞卡(ka)在某一位置(zhi),而此柱(zhu)(zhu)塞通(tong)過樞銷與下(xia)(xia)泵(beng)(beng)的(de)缸體(ti)作機(ji)械連接(jie),這樣缸體(ti)就無(wu)法轉到泵(beng)(beng)調(diao)節器(qi)(qi)的(de)最大角度位置(zhi),使下(xia)(xia)泵(beng)(beng)無(wu)法形成最大排量(liang)。同時(shi),由于(yu)磨損較嚴重,內(nei)部產生泄漏(lou),使系統壓力只能(neng)達到29.5Mpa,最終致使(shi)左側行走馬(ma)達的速(su)度(du)變慢(man),機器即(ji)向左偏移。換件(jian)修理(li)下泵調節器后。


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